# Pipeline COSMA — Iteration Log (auto-cron 6h) --- ## Itération 1 — 2026-05-11 22:33 UTC - **Signal détecté** : seuil 50% trop strict — avg réel = 37.45%, 16/31 segments degraded. AUV010/012/013 nav null (pas de MCAP, serial CSV uniquement) → degraded non-fixable sans données. - **Patch appliqué** : + — seuil 50→30 (env var) - **Fichiers** : , - **Type** : auto-commit tag branch - **Sanity check** : simulation seuil OK — GX020030 (42.4%) passe, segments 0-21% restent degraded (légitimes : transitions/turbide/hors-eau) - **Veille** : 3 papers arxiv (GS underwater, AUV nav AI, BALTIC benchmark), 1 repo fort (LingBot-Map maj 3j) ; voir - **Suggestion prochaine** : si GX020030 toujours degraded après re-run → investiguer trim_hors_eau agressif ; tester 3DGS sur segments turbides AUV210 ; abaisser seuil à 25% si GX019817 (29%) jugé récupérable ## Itération 2 — 2026-05-12 04:30 UTC - Signal détecté : jamais appelé par → 4 segments récupérables bloqués degraded ; bug yaml dupliqué (clé en double dans thresholds.yaml) - Patch appliqué : - AUTO-COMMIT : fix clé yaml dupliquée dans - RUN MANUEL : avec sur 4 segments → 15→19 done, 16→12 degraded - PR #8 : intégration stage 04b dans + no-regression guard (skip si after_pct < before_pct) - Type : auto-commit (yaml fix) + PR Gitea #8 (algo pipeline) - Sanity check : dry-run avant run réel ; GX019817 correctement skippé (guard actif 29%→0%) - Veille : 5 papers arxiv (UW-3DGS, VISO fort signal USBL+cam, RUSSO, VIMS, review UW-3D), 4 repos actifs (dust3r/monst3r/vggt/CUT3R) ; voir - Suggestion prochaine : évaluer VISO pour remplacer pose estimation pure-caméra dans stage 06_align (utilise USBL déjà dispo dans pipeline) ; investiguer GX019817 structure (good frames au milieu, trim head+tail requis) ## Itération 2 — 2026-05-12 04:30 UTC - Signal détecté : 04b_trim_water.py jamais appelé par run_pipeline.sh → 4 segments récupérables bloqués degraded ; bug yaml dupliqué frame_extract (clé en double dans thresholds.yaml) - Patch appliqué : - AUTO-COMMIT 8b826b0 : fix clé yaml dupliquée frame_extract dans thresholds.yaml - RUN MANUEL : 04b_trim_water.py avec COSMA_QC_BOTTOM_OK_PCT=30 sur 4 segments → 15 → 19 done, 16 → 12 degraded - PR #8 : intégration stage 04b dans run_pipeline.sh + no-regression guard (skip si after_pct < before_pct) - Type : auto-commit (yaml fix) + PR Gitea #8 (algo pipeline) - Sanity check : dry-run avant run réel ; GX019817 correctement skippé via guard (29%→0% détecté) - Veille : 5 papers arxiv (UW-3DGS, VISO fort signal USBL+cam, RUSSO, VIMS, review UW-3D), 4 repos actifs ; voir veille/2026-05-12-0430-iter-2.md - Suggestion prochaine : évaluer VISO arxiv:2601.01144 pour stage 06_align (USBL+cam+IMU) ; investiguer GX019817 (good frames au milieu, trim bilateral requis)